Die veränderten Settings haben leider noch nicht die gewünschte Änderung des Flugverhaltens mit sich gebracht. Das Problem liegt hundertprozentig an den zu hohen Pitch-Werten des Hauptrotors. Ich habe die Pitch-Werte nun folgendermaßen umgestellt:
0% Motorleistung => -1° Pitch
50% Motorleistung => 2° Pitch
100% Motorleistung => 7° Pitch
Morgen Abend gehts wieder raus, dann weiß ich mehr...
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